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無(wú)堵塞污水泵汽蝕原因及改造方案
時(shí)間:2020/6/20 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
無(wú)堵塞排污泵是引進(jìn)國(guó)外高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵和國(guó)內(nèi)技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)水平,由于采用獨(dú)特的單通道葉輪,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,具有無(wú)堵塞;經(jīng)久耐用、型線準(zhǔn)確,使用維修方便,效率高,節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類(lèi)更新?lián)Q代的最新產(chǎn)品無(wú)堵塞污水泵有無(wú)堵塞自吸泵,無(wú)堵塞循環(huán)泵,有防腐型不銹鋼泵,襯塑砂漿泵和普通鑄鐵泵,無(wú)堵塞污水泵產(chǎn)生汽蝕是什么原因引起的呢?有哪些改造方案呢?
一、無(wú)堵塞污水泵故障現(xiàn)象
1、運(yùn)行不到兩個(gè)月,葉輪葉片被汽蝕破壞2、泵處于全開(kāi)閥狀態(tài)下運(yùn)行
3、泵出口壓力0.7-0.8kgf/cm2,指針頻繁晃動(dòng),有明顯爆破聲
4、凝汽器進(jìn)出循環(huán)冷卻水的溫差達(dá)25℃,正常溫差應(yīng)為8~11℃
二、無(wú)堵塞污水泵現(xiàn)象分析
1、循環(huán)冷卻水溫差達(dá)25℃,正常溫差應(yīng)為8~11℃,說(shuō)明循環(huán)冷卻水的流量不足;有明顯爆破聲,說(shuō)明泵汽蝕現(xiàn)象嚴(yán)重。2、泵出口壓力不到一公斤(1kg/cm2),而揚(yáng)程是32米,顯然是由于泵選型揚(yáng)程過(guò)高,使泵偏于低揚(yáng)程、大流量、汽蝕性能差的工況下運(yùn)行,從而嚴(yán)重汽蝕導(dǎo)致葉片損壞。
三、無(wú)堵塞污水泵現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
1、將閥門(mén)從全開(kāi)狀態(tài)逐步關(guān)小,毎隔15分鐘關(guān)小一次,讀一次數(shù)。2、到第四次關(guān)小后,泵出口壓力才升至1.85 kgf/cm2。
3、繼續(xù)往下試,直至泵出口壓力達(dá)到3.2 kgf/cm2以后,凝結(jié)器冷卻水前后溫差從25℃下降到11℃左右,這說(shuō)明循環(huán)冷卻水量增加了。同時(shí)泵的汽蝕響聲也消失了,出口壓力指針也穩(wěn)定了。此時(shí)出口閥門(mén)開(kāi)度大約只有10%左右,閥門(mén)有些振動(dòng)。
四、無(wú)堵塞污水泵改造方案
通過(guò)對(duì)現(xiàn)象的分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),并深入調(diào)查了解所有資料,我們向用戶的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員提出分析意見(jiàn),并提出了改造方案。1、裝置示意
凝汽量為110m3/h,要求循環(huán)水量為3850~6050m3/h,單泵流量為3025~3850m3/h。泵進(jìn)水管路管徑為Dg1000,長(zhǎng)度L2=25m,一個(gè)底閥,4個(gè)900彎頭。
凝汽器內(nèi)阻力降△H=5m,根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算泵裝置特性曲線方程為:HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)
2、雙泵運(yùn)行時(shí)的A點(diǎn)工況為:
ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h
Q=0.84m3/s=3025m3/h
H=18m
3、單泵運(yùn)行時(shí)的A點(diǎn)工況為:
Q=1.07m3/s=3852m3/h
H=7.5m
由此可知,選用24SA-18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的揚(yáng)程偏高太多。
由于現(xiàn)有泵的揚(yáng)程偏高太多,難以通過(guò)切割葉輪達(dá)到要求,必須設(shè)計(jì)新的葉輪。同時(shí)由于揚(yáng)程低,又要保持泵的流量,為了保證離心泵比轉(zhuǎn)速的要求,又必須將轉(zhuǎn)速由960r/min降至740r/min。
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